馬鋼四鋼軋總廠(chǎng)熱軋機組油膜軸承攻關(guān)取得實(shí)效
馬鋼四鋼軋總廠(chǎng)始終堅持開(kāi)展設備系統降本增效工作,他們結合生產(chǎn)實(shí)際,采用技術(shù)攻關(guān)和精細化管理等手段,力促熱軋機組軋輥油膜軸承系統油耗降到Z低水平,有效降低了成本,取得了顯著(zhù)的效果。
熱軋油膜軸承潤滑系統進(jìn)水、油品消耗大現象在國內同行業(yè)普遍存在,是各廠(chǎng)礦亟待解決的難題,馬鋼四鋼軋總廠(chǎng)2250和1580熱軋生產(chǎn)線(xiàn)也遇到了相同的難題,這兩條生產(chǎn)線(xiàn)共有6套油膜軸承潤滑系統,油箱總體積達410立方米,分別是兩條線(xiàn)的R1油膜軸承潤滑系統、R2油膜軸承潤滑系統、精軋油膜軸承潤滑系統,主要供各區域軋輥油膜軸承潤滑油。由于軋輥油膜軸承長(cháng)期處于高沖擊、振動(dòng)大、高溫且周?chē)际撬脱趸F皮的復雜運行環(huán)境,軸承潤滑系統進(jìn)水現象較為嚴重,且油品消耗較大,降低了軋輥油膜軸承的使用壽命。

為此,該總廠(chǎng)熱軋點(diǎn)檢分廠(chǎng)根據兩條生產(chǎn)線(xiàn)的現場(chǎng)情況,專(zhuān)門(mén)成立項目攻關(guān)小組。積極與熱軋一分廠(chǎng)、熱軋二分廠(chǎng)、設備管理室的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員溝通、交流和商討,形成團隊合作,共同解決問(wèn)題。他們首先針對攻關(guān)重點(diǎn)——軋輥油膜軸承密封問(wèn)題,由熱軋點(diǎn)檢分廠(chǎng)牽頭采集匯總現場(chǎng)情況,分析技術(shù)工藝要求,分廠(chǎng)管理技術(shù)負責人和點(diǎn)檢員們也從設備運行狀況的各個(gè)方面積極提出一條條行之有效的合理化建議,并現場(chǎng)著(zhù)手試驗,展開(kāi)軋輥油膜軸承密封結構優(yōu)化研究,重點(diǎn)解決進(jìn)水及漏油問(wèn)題,Z終確定了改變密封形狀、性能、材質(zhì)的改進(jìn)方案。其次建立了一套科學(xué)、定期排水系統,制定完善排水檢查機制,以及優(yōu)化系統壓力、溫度,全方位智能實(shí)時(shí)監控,建立備用及預警機制,多舉措縱向聯(lián)合,及時(shí)全面掌控潤滑效果。
不僅如此,熱軋點(diǎn)檢分廠(chǎng)還針對現場(chǎng)相關(guān)設備的一些設計不足之處,及時(shí)進(jìn)行了一系列技術(shù)改造,如溫度監控系統改造、油膜軸承軟管快速接頭改造、1580自力式減壓閥改造等,從細節處完善優(yōu)化了油膜軸承系統的設備結構。
通過(guò)大家的不懈努力,2019年,兩條熱軋生產(chǎn)線(xiàn)油膜軸承的總油耗同比上年下降約6%,為單位節省出數十萬(wàn)元的成本消耗;油膜軸承油含水量從0.05%減少至0.03%,油品清潔度得到提高,從而極大提高了油膜軸承的使用壽命。
(來(lái)源:馬鋼第四鋼軋總廠(chǎng))
發(fā)布時(shí)間:2020-06-03 14:54:18